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厦门阿米控技术有限公司是一家从事品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)的模块、备件提供商,公司产品内容有可编程控制器(PLC)、 MOTOROLA MVME工业用模组 、工业控制通訊转换器、远端输出/输入模块(RTU) 、工业用低頻萤幕(IPC) 、人机界面SCSI(50、68、80Pin) AnyBus。
施耐德电气软启动器常见故障报警解决办法:
4、故障-F 04(输入缺相):
引起此故障的因素有很多种,下面列出一些:
(1) 检查进线电源与电机接线是否有松脱;
(2) 输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;
(3) 用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右);
(4) 内部的接线插座是否松脱。
以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。
5、故障-F 05(频率出错):
此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。
6、故障-F 06(参数出错):
出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。
7、故障-F 07(起动过流):
起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。
8、故障-F 08(运行过流):
导致此故障的原因主要可能是软起在运行过程中,由于负载太重而导致模块或可控硅发热进量。可检查负载与软起动器功率大小是否匹配,要尽量做到用多大软起拖多大的电机负载。
9、故障-F 09(输出缺相):
主要是检查进线和出线电缆是否有松脱,软起输出相是否有断相或是电机有损坏。
ASB AC Mn U650
A413091
ABB DCS501B005-41-21
PMC-2/11/05/000/00/00/01/00/0K
Siemens 6AV2124-0JC01-0AX0
ABB PM860 3BSE018100R1
Asea YT 221001-KM
Siemens C79458-L2318-A2
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MAXAX 200
Siemens 6ES5246-4UA11
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NB017 CTI002
Valmet A413001
ABB 83SR10B-E Board GKWE852600R0100 8079
Sick NAV200-1132
BBC 83SR10B-ER0100
Metso D200627
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Honeywell EZV442
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Siemens 6RA2477-6DV62-0
Yaskawa SGLFM-1Z945A
BUS20-60/90-30-001
A06B-6093-H154